通讯员 倪小红 金辉
“黄陵矿业劳动模范”“黄陵矿业先进个人”“一号煤矿优秀管理干部”……从当初一个仅有中专学历的普通电钳工,到现在成为一号煤矿抽放队队长和煤海深处的“多面手”,段延安通过刻苦学习、实干巧干、不断创新,在黄陵矿业一步步实现着自己的人生价值。
“我当年是被我爸用棍撵到矿上的。”提起当年到矿上报到的一幕,这个70后的汉子脸上泛起了一丝羞愧。
“当时,社会上许多人看不起矿工,认为挖炭的‘煤黑子’都是傻大粗。”年轻气盛的段延安想打退堂鼓,父亲得知后拿起墙角的棍子指着他骂道:“就咱家这情况,不到煤矿挣点钱,这辈子你连媳妇都娶不上!”尽管心中一百个不愿意,但段延安还是顺从了父亲的安排。
“1998年,我到了一号煤矿,第一次跟着师傅维修高压开关时,我对着图纸折腾了一天,不但没修好反而增加了好几个故障点。师傅看着我为难,三下五除二就解决了。”谈起刚进矿的情形,段延安立刻打开了话匣子。
师傅高超精湛的手艺激发了他的求知欲。为了尽快掌握维修高压开关的基本技能,段延安不放过任何一个学习机会。上班时,别人干活他认真看,下班后,他抓紧一切空余时间看书自学,在恶补理论知识的同时,他还经常围在经验丰富的老工人身边学习相关实操技巧。
“天下没有白吃的苦头”,段延安这种乐于钻研、勤学苦练的精神和毅力,不仅给了他扎实的煤矿知识基础,使他成了煤矿的技术大拿,而且也为他日后的技术革新和走上管理岗位打下了坚实的基础。
一号煤矿煤田面积大、战线长、地质复杂,瓦斯涌出量高达130m3/min,是陕西省范围内排名第二的高瓦斯矿井。然而,这对段延安来而言,却是施展才华、攻坚克难的战场。
2014年,一号煤矿购置了新型千米钻机,由于顶底板岩层松软、巷道内顶板和帮部甚至底板都出现渗水现象,新型千米钻机刚使用就出现了“水土不服”。西安煤科院的指导团队5次组织施工均未打出超过500米的钻孔,最后不得不宣布:一号煤矿的地质条件只适合500米以内的区域预抽钻孔。
“我就不信邪,专家突破不了,咱们自己想办法!”现场陪指导团队熬了半个月的段延安,瞪着布满血丝的眼睛做出了决定。
那一阵,段延安天天背着他那个装有笔记本、卷尺、设备说明书的“百宝包”,拎着鼓鼓囊囊的图纸袋,扎到井下,量现场、看图纸,反复研究琢磨,一待就是一天,经常连轴转。经过一个多月的探索,他找到了不能精准钻进的问题所在,由于钻孔返水泡软底板,钻头实际位置低于探测值,出现了偏差。他立即对千米钻场用混凝土进行硬化,对每个班的钻孔数据进行认真分析,千米钻机终于突破专家的“魔咒”,施工出了主孔深度为1002米的“千米”钻孔,创下了黄陇煤田薄煤层钻孔进尺之最。2017年,他带领的抽放队克服了人员少、战线长等诸多不利因素,创造了千米钻机单月最大进尺5000米的历史记录。
热爱学习、善于创新是段延安身上最突出的特点。他参与设计的《抽采系统负压报警系统》《地面瓦斯抽采泵站减速机连接轴改造》等30项创新成果获得了一号煤矿“五小”科技成果奖,2016年他参与完成的《煤矿开采抑尘技术研究》项目,被评为第八届陕西煤炭工业科技成果一等奖。他负责安装的4个抽采瓦斯泵站全部一次性通过矿上验收,他对千米钻机供电系统进行改造,解决了探管电池断电的施工隐患,使钻孔施工效率进一步提升。