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延安能化公司一项技改解决了世界同工艺装置难题
五千元“药方”治好了德国工艺装置的“肾结石”
  本报讯(记者 干雄焱 赵雷 通讯员 张保魁)高密度聚乙烯装置长周期运行纪录,正被一天天刷新。8月20日,陕西延长石油延安能化公司烯烃聚合中心经理寇宇新高调晒朋友圈:德国工艺装置已高负荷运行674天,远超330天设计最长期限。
  高密度聚乙烯是生产各类塑制品的重要原料之一。看着一袋袋聚乙烯从生产线上欢快而来,几名工程师分外自豪:这套“宝贝”的“肾结石”,让我们治好了!
  工程师们戏称的“肾结石”,专业术语叫己烷精制系统换热器堵塞。据了解,这是全世界同工艺装置面临的难题,一直不能有效解决。
  延安能化公司是一家现代化综合化工企业。这套“宝贝”采用的德国利安德巴赛尔公司Hostalen低压淤浆法工艺,是目前生产PE100级高端管材料最具优势的工艺。业内人士说,己烷精制系统好比人体肾脏,净化己烷给整套装置输送。生产过程中产生的一些低聚物,易在己烷精制系统凝结,好比“肾结石”,系统不容易处理,导致换热器堵塞,装置运行四五个月后就得停车检修。一停一开,花费及损失动辄上千万元。
  2018年9月开车后,己烷精制系统换热器堵塞让延安能化公司叫苦不迭,高端管材料生产仅能达到设计负荷的60%。向德国方面求助,给出的方案是再上一套备用装置,交替使用;请相关专家“会诊”,也苦无良方。
  “为什么不自力更生,自己解决?”工程师李泽博的倡议,大家积极响应,迅速成立攻关小组。现场蹲点、取样实验、分析数据……技术人员仔细查找产生“结石”的病因。经过5个多月的攻关,技术人员制定了多种“解堵”方案,最终采取增加一条细蒸汽管线的办法,精准控制蒸汽注入,阻断系统内的二次反应,避免发生堵塞。
  2019年9月,新“处方”投用,疗效喜人,“肾结石”再没有出现,装置运行轻松打破了《中国化工报》报道的国内同类装置长周期运行187天的最高纪录。330天,660天……技改后,这套装置高负荷平稳运行周期大大延长,连续运行纪录不断刷新。
  “整个‘疗程’,只花了5000元的材料费。”烯烃聚合中心专业主管王鹏信心满满地说,“目前,己烷精制系统运行负荷为75吨/小时,状态良好。生产PE100级高端管材料,系统可连续高负荷运行2年以上。”
  德国利安德巴塞尔公司《工艺2020年全球年报》指出,延安能化公司高密度聚乙烯装置能耗、物耗、运行时间、停车次数等指标均居全球前列。
  该项技术延安能化公司已申请国家专利。