本报讯(通讯员 王媛 张飞)黄陵煤化工公司7月8日生产报表显示:“余热回收发电装置累计全年创收经济效益2124万元,年节约标煤量约为23960吨,二氧化碳减排量约为63256吨……”这意味着该装置自去年7月8日投运以来,已安全平稳运行355天,标志着该公司在废热、废气节能利用方面开创了一个新的途径,对今年节能环保工作的持续推进,可循环经济效益的实现起到重要作用。
据了解,在炼焦生产过程中,焦炉最终排放烟气平均温度达到300℃左右,流量达80000m3/h左右。甲醇系统除满足自身生产需求蒸汽外,富余蒸汽91t/h左右。这些富余热量和富余蒸汽温度高、热量大,具有很高的回收利用价值。经公司认真研究讨论,确定方案,在不影响生产的前提下,将焦炉系统烟气余热和甲醇系统副产的蒸汽余热余压进行回收,提高能源利用效率。
余热余压回收利用项目,一方面通过风管碰口合并使两座焦炉引出的烟气混合后,进入余热锅炉,经余热回收系统降温后,将烟气温度从280-300℃降低到150~170℃。另一方面甲醇副产蒸汽经过蒸汽管道引至发电区域,利用压差原理进行发电,电能分别送至甲醇开闭所10kv处与电厂高、低压配电室,实现自发自用。与此同时,回收的0.6MPa蒸汽,供冬季暖气使用。该举措有效利用了生产的废热资源,提高了热能利用效率,实现了资源的循环利用。
近年来,黄陵煤化工公司坚持高效利用能源,循环利用资源,对原有的金卤灯更换为T5节能灯,安装800个太阳能路灯代替原100w的高杆灯进行夜间道路照明;优化变压器运行,改造变频泵,根据生产工艺要求,合理改造了煤气鼓风机、循环水泵、冷冻水循环水泵、地面除尘风机等大型用电设备,由原来的10kv工频全压运行改为10kv变频调速运行,节能率达到30%以上;污水分质梯次利用,实现污水零排放的目标。下一步,该公司将继续扎实推进节能降耗及安全环保工作,实现绿色循环经济体系迈向新台阶。