本报讯(通讯员 罗杨芳 叶慧)“八米除盐冷却水箱温度涨到60℃,取样架水样已经发烫。”在黄陵矿业煤矸石发电公司二期化水车间班后会上,运行人员苏菊侠提出当班期间存在的生产问题。
“还是因为换热器冷却水水质的问题,影响换热器换热效率,这个问题要彻底解决。”
该公司除盐冷却水温度通过除盐冷却水换热器冷却,而冷却水水源为系统循环水,循环水水质较差,导致换热片内部循环水侧易堆积淤泥,造成结垢,严重影响换热器换热效率。通常的处理方法,是将换热器进行拆卸,对换热片逐个进行清洗,由于周期过短,人力成本、检修维护成本相对较高。
提高除盐冷却水换热器换热效率,关键要克服循环水水质差的问题。在班后会的讨论中,将讨论的重点落在了这个点上。
“循环水质差,主要是淤泥,可以增加一路反冲洗水,定期进行冲洗,防止淤泥堆积形成泥垢。”“我认为可行,反冲洗的水源可以采用工业冷却水,管路的改造,需要实地考察确定。”
经过讨论,除盐冷却水换热器增加一路反冲洗管路的技术改造正式立案,运行人员与技术人员深入现场,经过反复论证,最终确立改造方案——在换热器循环冷却水出水管道接入新增反冲洗管道及阀门,在循环冷却水进水接入新增排污管道及阀门,以工业冷却水作为反冲洗的水源,保证了反冲洗的压力充足、流量稳定。
值得一提的是,在改造的选材上,该公司本着“修旧利废”的原则,在库房找来与原循环冷却水管道直径相等的废旧不锈钢管道,分割成1节2.1米的总管道和2节1.5米的分管道,分管道与两台换热器冷却水的出水管道分别焊接。同时,在总管道和分管道上分别增加3个手动阀门,方便后期的检修、维护和保养。
改造完成后,除盐水箱温度由原来的60℃降低至45℃。
“一线工作面对的都是具体的生产工作,对生产系统、生产环节都熟知和掌握,在技改方面具有较大的优势,就管理工作而言,激发职工的技术创新活力,也是一项重要的工作。”该公司化水车间负责人盖婧说。
长期以来,该公司高度重视基层技术创新、技术改造工作。立足生产实际,以问题为导向,持续深入开展“三小一练”“五小成果”等创新活动,征集相关技改创新项目,扎实做好可行性项目进申报、审批、落实工作,不断激发一线职工参与技术创新、技术改造工作的积极性。截至目前,该公司共收集创新成果157项,评选出优秀“五小成果”28项,技术创新已然成为该公司保障安全、提升效益的有效支撑。
下一步,该发电公司将聚焦生产一线,坚持问题导向、目标导向,从细微处着眼,做实技术创新、技术改造工作,不断优化生产系统的运行方式,助推企业生产效率和经营效能的不断提升。